造紙行業是用水和排水大戶,其單位產品的用水量和排水量都很大,常造成供水緊張和環境污染,影響生產的有效進行.過濾是去除水中懸浮物的經濟有效手段,出水水質好,運行穩定,一直是飲用水處理的重要工序。然而,生產廢水中的懸浮物顆位大、強度高,如采用傳統的砂濾辦法,很容易導致濾層的堵塞,周期很短且不易反沖洗,以致影響出水水質。因此,造紙廢水處理中一直沒有很完善的過濾方法。纖維球過濾在我國也是起步較早的過濾方法。由于纖維球濾層孔隙率高,比表面積大,進行廢水過濾時,既不易堵塞,又能保證出水水質,還有濾速高,設備體積小,占地少和反沖洗水耗少等優點,有望在造紙廢水回用工程中發揮獨特的作用。
由于某廠的產品特殊,質量要求高,對水質的要求很高。單位產品的耗水量很大,該廠與城市自來水廠相距很遠,供水一宜很緊張,特別是夏季,經常因為缺水而造成停工停產.解決此問題*有效的辦法是節約用水和提高水的重復利用率。為此,該廠曾用射流加壓溶氣浮上法處理造紙白水,以求實現白水回用和回收水中的纖維物質。然而,效果并不理想,氣浮出水的SS值通常在20mg/L左右.COD值通常在90-100mg/L左右,不能滿足該廠產品對回用水的水質要求,還會造成回用水泵和管道的堵塞。由于纖維球有前述的許多優點,能夠穩定地過濾廢水,該廠決定在加壓溶氣氣浮處理后,再進行纖維球過濾,以便很好地實現白水回用。
造紙白水產生于造紙行業的制紙工段。與煮漿工段的造紙黑液性質不同,造紙白水的雜質較少,且多屬于紙纖維類固體物質,有回收價值,造紙白水也可以回用。由于紙纖維類物質的比重接近1,沉降法的去除效果不好,該廠采用氣浮法進行去除。紙纖維和氣泡一起上升到水面,通過刮渣,實現纖維物質的回用,同時也凈化了廢水。
纖維球過濾器
纖維球過濾器已形成系列化??紤]到運輸安裝及現場條件等因素,選用DN2000的纖維球過濾器進行試驗,濾速通常為20-40m/h,產水能力約為62.8-125.6m3/h。
纖維球過濾器結構簡單,重量較輕。罐狀設備內設上、下兩塊多孔檔板,纖維球濾料置于兩板之間,不需設承托層。過濾方向是降流式的,水自上而下經過濾層,再生方式是氣水同時反沖洗或先氣洗后再氣水反沖洗,以便節省反沖洗水量,也可以采用機械攪拌輔助水力反沖洗,以便節省供氣設備。本次試驗,采用氣水反沖洗再生方式,通過氣壓計和水壓計控制氣水反沖洗強度,達到很好的反沖洗效果。
纖維球過濾試驗結果
試驗過程中,主要監測進出水的懸浮物濃度,也少量測定進出水的COD濃度,數據證明:纖維球濾料過濾造紙白水的效果很好,造紙白水過濾后的懸浮物濃度及化學耗氧量都顯若降低。懸浮物濃度從氣浮出水的20-30mg/I降到10mg/I左右,平均去除率高達62.6%,化學耗氧量從96mg/L降到60-70mg/L,平均去除率為32.9%。過濾出水純凈,水質穩定,能夠達到回用標準且不影響產品質量。
纖維球過濾器的反沖洗情況
纖維球過濾器采用氣水同時反沖洗的再生方式。為了保證濾料的反沖洗效果,反沖水強度保持在7-10L/㎡·s之間,反沖水強度為30-50L/㎡·s,反沖洗時間控制在20-30分鐘。試驗表明,氣體的輔助攪動是必須的,因為纖維球質輕、體積大、孔隙率高,如果只用水反沖洗,則濾層很易上浮,纖維球只形成了“反向過濾”,并沒有很好地摩擦和洗滌,因此,反沖效果會顯著降低。纖維球反沖水強度很低,反沖水量很小,還具有過濾周期長,反沖次數少的特點,反沖水耗占過濾水量的比例很低。當纖維球過濾造紙白水時,在20-40m/h的高速運行狀態,周期仍長達0.5-1天,反沖水量占過濾水量的比例只有1%-3%左右。如果先用氣體充分攪動濾層,再以水反沖洗或再以氣、水同時反沖洗,還可以節省10%-30%的反沖水量。
纖維球過濾能夠實現造紙白水的回用,對水的SS指標和COD指標都有很好的去除效果,出水水質好,能夠滿足各自的回用水標準。纖維球過濾設備具有濾速高(20-40m/h)、體積小、占地少、重量輕的特點,安裝方便、操作簡單和運行穩定。纖維球過濾周期長、反沖洗次數少、反沖洗效果好、反沖洗水耗少。纖維球過濾水回用于生產,能夠節省水資源,緩和供水緊張狀態和提高產值,即具有顯著的直接經濟效益和間接經濟效益.